近年來,我國基礎建設的飛速發(fā)展帶動了砂石骨料的大量需求,大型化的機制砂生產線日漸增多,各類設備故障也層出不窮。針對各類砂石生產設備遇到的問題,本文以案例形式整理了8種容易出現(xiàn)的故障,分析了原因和預防措施,以供參考。
案例一
(1)溜管、溜槽、篩網堵塞故障
某干粉砂漿公司在生產機制砂時,先是發(fā)現(xiàn)細砂和粗砂細度同時大幅下降,緊接著發(fā)現(xiàn)細砂溜槽、溜管全被堵塞。檢查篩網時發(fā)現(xiàn) 2.5mm篩網及1.18mm篩網大部分被石粉糊住、大部分篩孔被堵死,導致無法生產而停工(見圖1)。
圖1 篩網堵塞情況
(2)故障原因
由于該公司是新建廠,生產人員對于干法制砂必須用干石子沒有清醒的認識,使用了含水高達2%的濕石子,導致制出的砂含水達到1%~1.5%,石粉被水濕潤后粘性非常大,無法通過風選將石粉抽出去,粘性很大的石粉將砂粘在一起,使得砂失去了流動性而將砂溜槽和溜管堵死。同時,石粉粘在篩網上,且越粘越多,并且將一些砂子也粘在篩網上,逐漸將篩網堵死。
(3)故障排除方法
用專用篩網刮板刮掉粘在篩網上的石粉和砂,清理干凈篩網;在溜管和溜槽適宜位置用氣割割開,清除堵管的濕砂。全部清理干凈,疏通堵塞管道后,再上干石子制砂。
案例二
(1)制砂過程中砂越來越細、石粉含量越來越高
某公司在制砂過程中發(fā)現(xiàn)砂越來越細、細度越來越小、砂中石粉含量越來越高,見表1(正常情況下砂的篩分結果)和表2(不正常砂篩分結果)。
表1 正常情況下砂的篩分結果
表2 不正常砂篩分結果
檢查石子后,發(fā)現(xiàn)石子是干的;檢查篩網后,發(fā)現(xiàn)篩網正常,篩孔沒有堵塞現(xiàn)象;其它儀表數據都正常;減少進料量、加大風選風量也無改善。由于砂中石粉含量過大,影響了砂漿品質,只能停產排查故障原因。
從表1可以看出,正常的砂細度在2.5左右,0.075mm和底這兩檔的分計篩余百分數應該在5%以下,從表2可以看出不正常的砂,細度已經下降到2.0左右,0.075mm和底這兩檔的分計篩余百分數已經高達19%以上,石粉完全沒有被抽走。這樣按原來正常砂設計的配合比生產的砂漿,粉料多出了14%以上,砂漿中石粉過多會導致強度下降,抹灰后的墻面也會因為粉料過多導致收縮過大而開裂。
(2)故障原因
經過仔細排查,發(fā)現(xiàn)原來是石粉倉滿了,但是石粉倉上限位報警失靈,沒有及時提醒石粉滿倉,石粉無法抽到已經滿倉的石粉倉中,直接反流到砂中。
(3)故障排除方法
倒空石粉倉,繼續(xù)制砂,生產出來的砂級配又恢復正常,見表3。修復石粉倉上限位報警裝置,石粉倉中石粉上升到上限位后,立即停止制砂,倒空石粉倉后再制砂。
表3 倒空石粉倉后篩分結果正常
案例三
(1)提升機故障
某新建公司,試機時才制砂600多噸,在制砂時發(fā)現(xiàn)提升機負荷急劇上升,達到80A以上,提升機被憋死,停止工作。損壞部件見圖2(配重輪斷裂)和圖3(輪機通閥被磨穿)。由于這次提升機故障,損壞部件很多,從開始向廠家采購部件到完全修復,花費了一周多時間,嚴重影響了生產。
圖2 配重輪斷裂
圖3 輪機通閥被磨穿
(2)故障原因
經過排查和分析,發(fā)現(xiàn)廠家安裝好提升機后,沒有在油箱中加滿油,該公司維修人員由于經驗不足,在試機前也忽略了檢查提升機頂部的油箱是否加滿油,起潤滑和冷卻作用的潤滑油嚴重不足,導致部件得不到潤滑和冷卻,過熱后損壞。
(3)故障排除方法
清理干凈提升機提斗中積料;同時在機臺控制軟件中設定報警程序,提升機滿負荷為70A,安全負荷為60%,即42A,于是設定急停負荷是90%,即54A;這樣提升機有故障時能及時報警,及時發(fā)現(xiàn)故障,能及時排除故障,把損失降到。
案例四
(1)管道、溜槽磨損過快
某新建公司生產了6000~7000多噸機制砂,溜槽、溜管多處被磨穿,見圖4、圖5。更換耐磨鋼板后,也沒有多大改善,也很快被磨穿。每次割去磨穿部位,再焊好,要耗費幾個小時,嚴重影響產能。
圖4 溜槽被磨穿
圖5 溜管被磨穿
(2)故障原因
經過仔細分析發(fā)現(xiàn),溜槽、溜管被磨穿的部位,都是石料、砂直接沖擊的部位,沖擊力很大,磨損很快,單純更換成耐磨鋼板也不起太大作用。
(3)故障排除方法
維修人員在這些受到石料、砂直接沖擊的部位,焊上了與溜管和溜槽成30度角、寬3~5cm的耐磨鋼板(見圖6、圖7),讓這些位置形成積料層,而不是直接沖擊溜管、溜槽的管壁;讓料磨料,而不是料磨管壁;這樣大大減少了溜管、溜槽的磨損,提高了使用壽命。
圖6 焊上積料環(huán)狀鋼板
圖7 方形溜槽中焊上積料梯
案例五
(1)進料量、上料皮帶速度、制砂速度和提升機速度協(xié)同不好造成故障
某公司生產機制砂時,石子上料斗下料閥門失控,下料量大于設定值,造成制砂機負荷急劇上升、同時提升機負荷也急劇上升,操作員又是新員工,沒有經驗,未采取任何措施,導致制砂機、提升機超負荷后憋死。維修、清理制砂機和提升機耗費了三天時間,停產三天,造成很大損失。
(2)故障原因
經過分析,發(fā)現(xiàn)上料量、上料皮帶速度、制砂機負荷、提升機負荷這幾個環(huán)節(jié)必須協(xié)同一致、步調一致,制砂機才能正常運轉(制砂機工藝流程示意圖見圖8)。
圖8 制砂機工藝流程示意圖
(3)故障排除方法
首先在電腦控制程序中,加裝制砂機上料皮帶急停程序,制砂機滿負荷285A,安全負荷在85%,即242A,設定急停負荷是滿負荷90%,即257A,這樣當上料量失控、上料過多、制砂機負荷上升到滿負荷的90%、有可能產生較大故障時,程序自動發(fā)出指令,停止皮帶上料,這樣保護了制砂機,不會使制砂機超負荷后損壞。其次,在機臺控制軟件中設定提升機報警程序(設定同案例三),及時排除故障,把損失降到。
案例六
(1)制砂主機振動故障
某公司在制砂機工作一段時間后,發(fā)現(xiàn)主機振幅變大,有明顯振動感,且伴有較大噪音。如果該小故障不排除,有損壞設備造成較大故障,導致停產的可能。
(2)故障原因
打開主機仔細排查,發(fā)現(xiàn)更換拋料頭、反擊塊等易損件安裝不整齊,導致上下流道板積料不均勻,葉輪高速旋轉時抖動嚴重,平衡性遭到破壞。
(3)解決辦法
清理葉輪通道積料,重新安裝拋料頭、反擊塊,通過平衡試驗調整上下流道板位置,使葉輪積料均勻后重新達到旋轉平衡。
案例七
(1)散裝頭故障
機制砂砂漿生產完畢、放料時,經常發(fā)生出料慢、堵管現(xiàn)象,甚經常將散裝頭徹底堵死而無法升降和出料。
(2)故障原因
由于機制砂本身的流動性差于天然砂,使得機制砂砂漿的流動性必然也不佳,而市場上的散裝頭大多都只適用于天然砂砂漿,其較纖細的出料口及抬升出料的方式,使得機制砂砂漿經常發(fā)生出料慢、堵管現(xiàn)象,且將散裝頭徹底堵死而無法升降和出料。
(3)排除方法
在沒有機制砂砂漿專用散裝頭以前,只有對原有散裝頭進行改裝,將布料錐去掉,出料口盡量改大,以適應機制砂砂漿出料的需求。
案例八
(1)管道連接處布袋磨損過快
管道軟連接處布袋磨損過快,導致石粉漏出,污染環(huán)境,而且更換時費時費力,影響生產。
(2)故障原因
經過分析發(fā)現(xiàn),由于石子等原料在運動過程中,會互相撞擊變換行進路線,以對硬管道連接處的布袋形成較大沖擊,容易打穿或磨穿布袋,形成石粉漏出,污染環(huán)境,更換維護費時費力。
(3)排除方法
延長布袋、并使布袋在易受沖擊處形成皺褶,使原材料在布袋此處形成積料層,再用橡膠皮等韌性材料在外圈包裹,以有效保護連接處布袋,延長使用壽命。
故障預防措施總結
(1)干法制砂必須用干石子,石子含水率控制在1%以下,制出的砂含水率控制在0.5%以下。
(2)石粉倉中石粉要及時倒出,倉內石粉要保持在半倉以下,多三分之二倉位,超過后禁止制砂。
(3)生產前,所有設備油箱、注油點必須檢查是否注滿油,確認無誤后方可生產。生產期間,按設備使用說明定期注油,并做好記錄,進行復檢、確認,確保設備各傳動部位得到潤滑和冷卻,能正常工作。
(4)在溜管、溜槽易磨損部位焊上能形成積料的鋼板,使其在這些易磨損部位形成積料層,這樣是料磨料,而不是料磨管道,可以延長管道壽命。
(5)進料量、上料皮帶速度、制砂負荷和提升機負荷要協(xié)調一致,設備控制程序中要設定制砂機和提升機負荷報警,超過負荷后,要有急停程序。
(6)每次制砂主機更換易損件后,都要做好平衡試驗,以免抖動或振動過大而損壞設備。
(7)散裝頭要經過改裝,或定制適合機制砂砂漿的散裝頭,以便提高出料效率。
(8)管道軟連接處,要經過改裝,增加耐磨性,減少維修頻次,以便提高生產效率。