某選礦廠原來使用的球磨機(jī)設(shè)備磨礦效率低,生產(chǎn)成本高。因此,為了提高球磨機(jī)的磨礦效率,針對(duì)球磨機(jī)存在的問題對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造,取得了滿意的改造效果。
1、襯板類型的改造
相關(guān)資料表明,襯板形狀不同,其磨礦效率也存在著差異。以該礦2003~2004年期間一段磨礦MQG3.2m×3.1m球磨機(jī)分別應(yīng)用2種不同型式的筒體襯板時(shí)對(duì)磨礦效率的影響做一個(gè)研究對(duì)比,結(jié)果見表1??紤]到同類礦山的實(shí)際情況,將原來的普通條形襯板更換為波形溝槽螺旋襯板,磨礦臺(tái)效提高了6.0%,磨機(jī)利用系數(shù)也上升了10%。
根據(jù)歷年來球磨機(jī)選廠的實(shí)際生產(chǎn)情況及襯板標(biāo)準(zhǔn),按照高耐磨、耐沖擊,高強(qiáng)度、高韌性,高性價(jià)比以及適應(yīng)性能強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn),更換了新型ZGMn13-2球磨機(jī)。襯板厚度由原來的130mm增加150mm。同時(shí)根據(jù)運(yùn)行時(shí)的實(shí)際磨損情況,端襯板的厚度降低了20mm。
2、球磨機(jī)開孔率的改造
該選礦廠球磨機(jī)襯板呈扇形,改造時(shí),襯板的形狀和面積不改變,將襯板上的長(zhǎng)條形開孔大小由原來的18mm改為22mm,以此來適當(dāng)放粗一段磨礦產(chǎn)品,確保球磨機(jī)的通過量。當(dāng)然,開孔率改造必須保證二段磨礦的負(fù)荷及磨礦效果,否則可能會(huì)影響浮選指標(biāo)。
3、鋼球級(jí)配的改造
球磨機(jī)生產(chǎn)能力不僅與磨機(jī)自身的結(jié)構(gòu)有關(guān),還與礦石性質(zhì)及操作條件有密切關(guān)系。其中,操作條件包括工況條件及磨礦鋼球級(jí)配,其影響因素較復(fù)雜。礦石、鋼球與球磨機(jī)襯板之間的匹配較好,可以提高磨礦效率。同時(shí),鋼球材質(zhì)影響磨礦效率,礦石性質(zhì)的影響可以用礦石的可磨性來比較衡量,但在其他參數(shù)已確定的前提下,鋼球級(jí)配和磨機(jī)充填率對(duì)磨礦效能有直接影響。
有關(guān)資料對(duì)銅山礦MQG3.2m×3.1m格子型球磨機(jī)充填率進(jìn)行了研究,在其動(dòng)態(tài)鋼球級(jí)配值取不同數(shù)值時(shí),對(duì)該臺(tái)球磨機(jī)進(jìn)行物理及數(shù)學(xué)分析計(jì)算,結(jié)果表明,合理的鋼球級(jí)配對(duì)球磨機(jī)能效的提升有較大的作用。因此,該廠通過多次試驗(yàn),將磨礦鋼球級(jí)配由原來的Φ100∶Φ80∶Φ60=4∶3∶3調(diào)整為Φ120∶Φ100∶Φ80∶Φ60=1∶5∶4∶3,調(diào)整后磨礦生產(chǎn)能力提高了8.5%,磨礦能耗降低了7.80%。
從2003年初今,選礦廠沒有發(fā)生過由于襯板斷裂而造成的無計(jì)劃停車。這使選礦廠的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率從當(dāng)時(shí)的96.53%提高到目前的97.79%。2004年2月,通過增加襯板厚度(20mm),其壽命增加了近20d(包括筒體襯板、給礦端外圈襯板和格子板)。2011年,通過加大開孔率(5.12%),增加了一段磨礦的通過量,提升了選礦處理能力,并且使二段磨礦負(fù)荷更加均衡,使得球磨機(jī)的生產(chǎn)能力、選礦礦功耗和磨礦介質(zhì)消耗等衡量磨礦效率的參數(shù)均達(dá)到較佳水平(表2)。
選礦廠通過對(duì)球磨機(jī)的技術(shù)改造,不僅提高了球磨機(jī)的生產(chǎn)能力,降低了磨礦消耗,同時(shí)給選礦廠帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。另外,生產(chǎn)的球磨機(jī)設(shè)備,故障率低,使用壽命長(zhǎng),生產(chǎn)成本低,是很多選礦廠更好的選擇。更多球磨機(jī)技術(shù)改造信息咨詢,可隨時(shí)致電咨詢:。