某選礦廠根據(jù)礦石性質(zhì)及實(shí)際生產(chǎn)情況,通過采取一定的改造措施降低產(chǎn)品粒度實(shí)現(xiàn)了多碎少磨,并為該廠降低了生產(chǎn)成本,本文通過分析多碎少磨工藝改造對碎磨工藝的影響,得出該工藝具有一定的可行性。
選礦廠對破碎工藝改造后,碎礦采用兩段一閉路+手選、洗礦流程。磨礦采用的是階段磨礦流程,一段磨礦為3個(gè)棒磨系統(tǒng),二段磨礦為球磨。選礦廠常用的實(shí)現(xiàn)多碎少磨技術(shù)方案一般是從改變破碎工藝流程或更換破碎設(shè)備著手,但對于一個(gè)剛剛完成破碎系統(tǒng)改造的選礦廠來說根本不適合,若再次改變破碎工藝流程或者更換破碎設(shè)備,投資會較大而且還會影響生產(chǎn)。鑒于此,在選礦廠技術(shù)人員的努力下,初步確定了通過減小三層圓振動篩層篩面的篩孔尺寸,達(dá)到降低破碎產(chǎn)品粒度,實(shí)現(xiàn)多碎少磨的目的。該方案實(shí)施起來非常容易,投資極小,但是肯定會帶來一系列問題:
1、改造后將增加二段破碎的負(fù)荷,造成兩段破碎能力的不匹配;
2、改造后破碎工段的開車時(shí)間延長;
3、二層篩面的篩孔尺寸很難確定。帶著這些問題,決定分步實(shí)施,逐步減小層篩面的篩孔尺寸,待每一階段生產(chǎn)穩(wěn)定后,再確定是否繼續(xù)減小篩孔尺寸。
1、碎礦工段整體開車時(shí)間延長,單位時(shí)間處理量減小,一段破碎出現(xiàn)開停交替的情況,二段破碎(圓錐破碎機(jī))依靠緩沖礦倉連續(xù)給礦。
2、圓錐破碎機(jī)動錐及定錐襯板、圓錐破碎機(jī)潤滑油等材料的使用壽命縮短,對運(yùn)輸皮帶、振動篩面等設(shè)備的磨損加快。
3、增加了破碎系統(tǒng)的電力單耗,增加了碎礦的處理成本。
4、帶來的效果是: 濃密機(jī)底流產(chǎn)品產(chǎn)率提高,破碎產(chǎn)品粒度降低。
減小破碎圓振動篩篩孔尺寸后,對磨礦系統(tǒng)的影響主要是:
1、提高了棒磨系統(tǒng)的處理能力。棒磨系統(tǒng)的處理能力提高的主要原因有兩點(diǎn):
(1)棒磨機(jī)給礦粒度降低,棒磨系統(tǒng)的處理能力大大提高。
(2)因碎礦的加強(qiáng),濃密機(jī)底流產(chǎn)品產(chǎn)率提高,進(jìn)入細(xì)礦倉礦量相應(yīng)減少,在處理等量原礦的前提下,不需進(jìn)入一段磨礦的產(chǎn)品量增加。
2、降低了棒磨系統(tǒng)的電力成本。
3、降低了棒磨的介質(zhì)及襯板單耗。
4、降低了磨礦系統(tǒng)總成本。根據(jù)棒磨系統(tǒng)電力及介質(zhì)和襯板的成本變化情況,將多碎少磨改造各個(gè)階段主廠的總成本進(jìn)行了比較,并以22×22mm時(shí)期的成本為基準(zhǔn),計(jì)算出了各個(gè)階段棒磨成本差值,結(jié)果顯示,磨礦系統(tǒng)的總成本明顯下降。
1、選礦廠通過4次減小三層圓振動篩層篩面篩孔大小實(shí)現(xiàn)“多碎少磨”,從22×22mm改到10×40mm后,每年可以節(jié)約生產(chǎn)成本63.65萬元。
2、多碎少磨改造對破碎系統(tǒng)的影響主要是:增加了開車時(shí)間,增加了電力成本,加快了圓錐破碎機(jī)襯板等材料及設(shè)備的損耗。
3、多碎少磨改造對磨礦系統(tǒng)的影響主要表現(xiàn)在: 明顯提高了磨礦系統(tǒng)的處理能力,降低了磨礦的電力及介質(zhì)消耗。
4、在選擇破碎檢查篩分的篩孔尺寸時(shí),盡量選擇長條形的篩孔,對降低碎磨成本效果更佳。
綜上所述,該選礦廠多碎少磨工藝改造有效降低了破碎產(chǎn)品粒度,降低了碎磨能耗及成本,取得了滿意的改造效果,為其他選礦廠多碎少磨工藝的改造提供了有用的借鑒意義。更多多碎少磨工藝改造內(nèi)容,可致電咨詢:。