在選廠能耗中,占據(jù)較大比例的屬碎磨作業(yè),其中,磨礦表現(xiàn)出的更高。因此,根據(jù)這樣的理論分析,某選廠在節(jié)能環(huán)節(jié)將放在了磨礦階段。通過(guò)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)及深入研究,該廠認(rèn)為實(shí)現(xiàn)節(jié)能主要有兩方面,一是實(shí)現(xiàn)多碎少磨,而是改進(jìn)球磨機(jī)加球制度。
1、實(shí)現(xiàn)多碎少磨的的可能性
該廠是一個(gè)鎢、鉬、鉍、硫、螢石多金屬選礦廠。碎礦采用兩段一閉路流程,碎礦的產(chǎn)品粒度為-13毫米。磨礦采用三段三閉路流程,磨礦產(chǎn)品粒度為85~90%-200目。
經(jīng)過(guò)精確的測(cè)定計(jì)算,兩臺(tái)顎式破碎機(jī)的負(fù)荷率均小于45%,段和第三段磨礦的兩臺(tái)球磨機(jī)的礦石通過(guò)量均小于8噸/米3·時(shí)。按選礦設(shè)計(jì)原則,球磨機(jī)的礦石通過(guò)量可達(dá)12噸/米3·時(shí)。為此,原碎磨流程在設(shè)備處理能力上為實(shí)現(xiàn)多碎少磨提供了有利條件。
2、實(shí)現(xiàn)多碎少磨的措施及效益
根據(jù)測(cè)定計(jì)算的結(jié)果,該廠正式進(jìn)行了碎礦產(chǎn)品粒度的調(diào)整和磨礦流程的改造。將碎礦產(chǎn)品粒度由-13毫米降-6毫米,碎礦流程不變,測(cè)定計(jì)算結(jié)果表明,兩臺(tái)碎礦機(jī)的負(fù)荷率均為56%左右。碎礦產(chǎn)品粒度調(diào)整為-6毫米后,將原來(lái)的三段三閉路磨礦流程改為兩段兩閉路磨礦流程,即砍去原流程中作為粗磨的棒磨機(jī)及與其構(gòu)成閉路的砂泵和雙層振動(dòng)篩。磨礦流程改進(jìn)后,兩臺(tái)球磨機(jī)的礦石通過(guò)量為9噸/米3·時(shí),磨礦產(chǎn)品粒度為85~88%-200目,與改進(jìn)前的磨礦產(chǎn)品粒度85~90%-200目相比,沒(méi)有多少差別,對(duì)選別指標(biāo)無(wú)影響。
該廠采取多碎少磨的措施后,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月來(lái)的實(shí)踐表明,取得了如下幾個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)效益:
(1)節(jié)約電耗5.5度/噸(碎磨電耗由4度/噸降38.5度/噸);
(2)節(jié)約鋼耗1.2公斤/噸(包括磨機(jī)襯板等);
(3)節(jié)約機(jī)油0.05公斤/噸;
(4)減少操作工一個(gè)及減少了部分設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用。
此外,還簡(jiǎn)化了磨礦流程,提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率。過(guò)去三段三閉路磨礦,磨礦機(jī)的負(fù)荷難以平衡,因而導(dǎo)致設(shè)備問(wèn)題多,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率只有70%左右?,F(xiàn)在磨礦流程設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率提高到85%左右,按全年360天計(jì),可增加產(chǎn)值20萬(wàn)元以上。
目前幾乎所有的選礦廠都按每噸原礦的鋼球消耗量加球。此法的弊端是鋼球的消耗量會(huì)隨礦石硬度的變化而變化,致使球磨機(jī)內(nèi)的鋼球有時(shí)過(guò)多,有時(shí)過(guò)少。對(duì)磨礦的影響則是產(chǎn)品有時(shí)過(guò)粉碎,有時(shí)欠磨,不利于選礦指標(biāo)的提高。
該廠通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)兩臺(tái)同規(guī)格球磨機(jī)的長(zhǎng)時(shí)間的多次測(cè)試驗(yàn)證,提出了新的加球方法,即將按每噸原礦加球的方法改為按球磨機(jī)傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)的表觀電流加球。
操作工人只要根據(jù)電動(dòng)機(jī)規(guī)定的電流值與其實(shí)際電流值的差值的大小可查到相應(yīng)的鋼球添加量,既方便,又準(zhǔn)確。這樣,較好地解決了鋼球消耗隨礦石性質(zhì)(硬度)變化而引起的球磨機(jī)內(nèi)鋼球量有時(shí)多、有時(shí)少的問(wèn)題,從而消除了由此而引起的磨礦產(chǎn)品有時(shí)過(guò)粉碎,有時(shí)欠磨的現(xiàn)象。這種鋼球的添加方法經(jīng)過(guò)兩年多的生產(chǎn)實(shí)踐,效果很好,不僅保證了磨礦產(chǎn)品粒度適于選別的要求,而且選礦廠的處理能力提高了4~5%,相當(dāng)于節(jié)能10~14%,體現(xiàn)出了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
總的來(lái)說(shuō),該廠碎磨作業(yè)采取的節(jié)能措施非常成功,效果顯著。多碎少磨能充分利用碎礦能耗低、效率高的長(zhǎng)處,彌補(bǔ)磨礦能耗高、效率低的短處,起到了揚(yáng)長(zhǎng)避短的作用。對(duì)球磨機(jī)鋼球添加方法進(jìn)行改進(jìn),使鋼球的添加符合礦石硬度的變化,也是提高球磨機(jī)的處理能力和降低能耗的有效途徑。
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