某錫選廠原設計的日處理能力為500t,回收率為86%,其中手選92%,重浮選78.6%。而在實際生產中,重浮回收率卻與設計指標相差甚遠,亟待需求解決途徑。該選廠通過對重浮選影響因素進行分析,找出了根源所在,并提出了以下幾點建議。
1、二段磨礦后脫去原次生礦泥中-20μm粒級另行處理。這部分礦泥搖床也無法處理,并惡化浮選、搖床作業(yè)指標。脫泥方法可考慮用水力旋流器等。
2、跳汰尾礦預選丟尾。占浮選原礦產率84.2%,而品位只有1.14%的18~2mm跳汰尾礦進入磨浮,顯然不太合理,既使磨浮能耗、藥耗浪費,又產生大量次生礦泥,惡化浮選指標;而此作為尾礦丟棄,會丟掉其中部分易于回收的硫化銻細粒及低價氧化銻礦物,未免可惜,故跳汰尾礦進入磨浮前預選丟廢,對提高浮選原礦品位,減少泥化是有利的。
3、操作管理方面。嚴格控制球磨機磨礦細度(-0.074mm占55%~60%)、調漿濃度、藥劑制度,勤觀察、勤調整。
1、尋求比硝酸鉛好的活化劑及調整劑。眾所周知,銻精礦中含鉛有害于冶煉,而據(jù)近年來氧化銻浮選活化劑理論研究和實踐證明,鉛離子并非氧化銻礦更好活化劑(用羥肪酸作撲收劑時,錳離子比鉛離子更能活化氧化銻礦),當用陽離子撲收劑時,鉛離子對氧化銻礦還有抑制作用,若想成功浮選氧化銻有必要繼續(xù)進行尋求比硝酸鉛好的活化劑的試驗。
(1)尋求硝酸鉛代用品試驗作了很多。硫化銻礦選廠進行了硫酸取代硝酸鉛的試驗室及工業(yè)試驗,效果頗佳,但能否用于其他選廠浮選硫氧混合銻礦有待理論和實驗證實。
(2)試驗證明,浮選氧化銻礦時,錳離子可取代鉛離子并活化性能更好。若能證明錳離子也可為硫化銻礦活化劑,則可在勿需更改浮選流程及工藝條件情況下,用硫酸錳取代硝酸鉛,可增收部分氧化銻礦,提高浮選機的浮選回收率了。為此可以考慮進行錳離子活化硫氧混合銻礦的機理研究和試驗。
(3)其它調整劑試驗。如水玻璃(少量)添加可分散礦泥,抑制石英、方解石等,還可繼續(xù)進行改善浮選條件的其它調整劑試驗。
2、經(jīng)試驗,推薦的浮選氧化銻工藝條件可獲得較好的指標,應盡快投入工業(yè)試驗,用于生產可大大提高浮選回收率。
3、繼續(xù)進行選冶等聯(lián)合流程試驗和成本考證,探討其生產應用的可能性、可行性,提高氧化銻礦的浮選回收率。
增設離心選礦機、皮帶溜槽等,回收搖床尾礦氧化銻細泥及二段磨礦后脫下的-20μm礦泥,補充流程不足。
1、根據(jù)試驗推薦流程,離心選礦機一次粗選,二次掃選,皮帶溜槽四次精選流程,可獲原礦品位2.26%,回收率24%,精礦品位26.97%的指標。
2、考慮引進新設計的射流離心選礦機。其分選下限為3μm,適于-74μm不分級直接入選。其在長坡錫選廠的工業(yè)試驗和試生產指標:原礦品位0.4%~O.5%,回收率70%左右,精礦品位5%~6%,給礦粒度為-10μm;一次粗選,精選開路作業(yè)。該流程較優(yōu)越,為此,可考慮引進設備進行試驗。
以上從三方面提出了提高該錫選廠重浮選回收率的建議,包括浮選流程計條件,重選設備等。經(jīng)試驗,上述建議比較成熟,運用在該礦將起到一定的作用,其他各選廠也不妨一試。
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