某金礦選礦廠由于現(xiàn)有碎礦設(shè)備老化嚴(yán)重、能耗高,碎礦系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間長,員工勞動強(qiáng)度大,設(shè)備綜合效率下降,嚴(yán)重影響整條選礦生產(chǎn)線的進(jìn)程及選礦指標(biāo)。為此,該礦廠對碎礦工藝存在的問題進(jìn)行了系統(tǒng)的考察分析,并采取了合理的改造,效果顯著。
該礦破碎采用2段1閉路流程,1段破碎采用顎式破碎機(jī),2段破碎采用圓錐破碎機(jī),篩分采用自定式振動篩;磨礦采用2段2閉路流程,1段磨礦采用格子型球磨機(jī),2段磨礦采用溢流型球磨機(jī),1段閉路采用螺旋分級機(jī),2段閉路采用旋流器,浸出吸附采用2段預(yù)浸九段吸附流程。制氧設(shè)備為制氧機(jī)組,提金工藝為富氧炭漿法,選礦工藝流程見下圖。
1、原顎式破碎機(jī)使用多年,機(jī)架經(jīng)常斷裂,維修量大,破碎效率低下。由于采用粗齒顎板,慣性輪轉(zhuǎn)速低,破碎粒度較大,致使圓錐破碎機(jī)電流偏高,圓錐保險(xiǎn)彈簧經(jīng)常彈跳。破碎過程中,顎式破碎機(jī)破碎腔中的碎石進(jìn)入三角帶和皮帶輪之間,損壞三角帶,致使三角帶更換頻繁。
2、原圓錐破碎機(jī)使用多年,機(jī)架磨透且變形嚴(yán)重,偏心套碎裂,配合尺寸松動,水封系統(tǒng)失效,粉塵進(jìn)入潤滑系統(tǒng),造成軸承經(jīng)常損壞,維修量大,電流經(jīng)常偏高,破碎效率大大降低。該系統(tǒng)由于破碎率低下,每班破碎時(shí)間為8h,幾乎沒有停機(jī)時(shí)間,操作人員勞動強(qiáng)度較大,電耗大。
1、在保證原礦處理量不變的前提下,提高碎礦的破碎效率,對原設(shè)備進(jìn)行更新。為此,1段碎礦采用生產(chǎn)的PE400mm×600mm顎式破碎機(jī),選用機(jī)架為焊接件,若機(jī)架出現(xiàn)裂痕即可進(jìn)行修理,同時(shí)選細(xì)齒顎板,增加1段破碎比,減輕2段圓錐的破碎壓力。2段碎礦采用生產(chǎn)的圓錐破碎機(jī),根據(jù)該設(shè)備特性,采用黃油密封形式代替原來的水密封形式,同時(shí)更新了稀油站,以保證各種保護(hù)得以正常發(fā)揮。
2、在顎式破碎機(jī)皮帶輪和機(jī)架之間焊接一道防護(hù)板,從而減少了碎石進(jìn)入三角帶和皮帶輪之間的現(xiàn)象,大大延長了三角帶的更換周期。改造后,三角帶的更換周期由原來的1個(gè)月延長為6個(gè)月,年節(jié)省三角帶成本1萬元。
總的來說,該選廠通過破碎系統(tǒng)的改造,解決了破碎系統(tǒng)以往存在的能耗多、設(shè)備陳舊、效率低下的問題,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,碎礦系統(tǒng)得以穩(wěn)定暢通的進(jìn)行,有后續(xù)選礦提供了保障。
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