某銅選廠在選礦期間一直存在碎礦能力不足,浮選時間不足的問題,導(dǎo)致選礦回收率低、能耗高、經(jīng)濟效益差。為此,該選廠分別對碎礦系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)進行了分析,然后做出了相應(yīng)的改造,問題得以解決,選礦能力也大幅度提升。
1、碎礦系統(tǒng)
碎礦系統(tǒng)現(xiàn)采用的是三段一閉路生產(chǎn)流程,粗碎為2臺600×900型顎式破碎機,中碎為1臺PYB1650標(biāo)準(zhǔn)圓錐破碎機,細碎為1臺PYD-2200多缸液壓圓錐破碎機,篩分為2臺1800×3600自定振動篩(孔徑15mm×15mm)。碎礦系統(tǒng)小時處理量為130~150t,每天開車15~17h,處理礦石2200t。因系統(tǒng)設(shè)備陳舊,故障率較高,維修量大,碎礦系統(tǒng)處理能力已飽和。
2、浮選系統(tǒng)
浮選工藝采用一次粗選、一次掃選、兩次精選流程,粗選、掃選各為8臺JJF-8型浮選機,精選Ⅰ為1臺SF-4型和4臺JJF-4型浮選機,精選Ⅱ為1臺SF-4型和2臺JJF-4型浮選機。粗選、掃選時間為13~16min,浮選濃度粗選區(qū)為38%、掃選區(qū)為40%、精選區(qū)為13%。浮選系統(tǒng)存在的主要問題:
(1)該礦山礦石所需浮選時間粗選、掃選為16~20min,礦石好選時,浮選時間取下限,礦石難選時,浮選時間取上限。選礦系統(tǒng)能力提高到2200t/d后,浮選時間僅為13min左右,已明顯不足。
(2)粗選、掃選作業(yè)濃度達40%~45%(正常值為35%~40%),處于高濃度運行狀態(tài)。
(3)給礦細度偏粗(-74μm僅70%左右),礦物單體解離不充分導(dǎo)致分選效果差影響回收率提高。
1、碎礦系統(tǒng)的改造
提高碎礦系統(tǒng)運行效率,降低碎礦產(chǎn)品粒度是碎礦系統(tǒng)改造的目標(biāo)。經(jīng)研究分析,選用HP300圓錐破碎機對細碎作業(yè)Φ2200短頭液壓圓錐破碎機進行了升級改造,并將檢査篩分的篩子篩孔規(guī)格由15mm×l5mm改造為14mm×l4mm。細碎機改造后,終碎礦產(chǎn)品-12mm含量由92%提高到了98%,取得了預(yù)期的改造效果。
2、浮選系統(tǒng)改造
處理能力提升后,浮選作業(yè)時間不能滿足工藝要求,影響了選礦回收率的提高。根據(jù)浮選時間需求計算,選擇掃選作業(yè)增設(shè)1臺SF-8型和3臺JJF-8型浮選機以增加浮選作業(yè)時間。流程考察得知,改造后掃選作業(yè)回收率提高了約5個百分點,達到了預(yù)期改造的目的。
由上述改造及效果可知,該廠此次改造非常成功,通過對碎礦、浮選工藝進行系統(tǒng)的研究探索與改造,取得了較好的效果,實現(xiàn)了流程順暢、指標(biāo)創(chuàng)優(yōu)、節(jié)能降耗、增產(chǎn)增效的目標(biāo)。更多改造信息咨詢,可致電:。