某鐵礦選廠處理的礦石類型為鞍山式沉積變質(zhì)鐵礦,生產(chǎn)初期以處理淺部氧化礦石為主,設(shè)計(jì)原礦處理能力為600萬t/a,采用階段磨礦、粗細(xì)分級(jí)、重選—磁選—陰離子反浮選的工藝流程。投產(chǎn)初期,處理能力存在明顯的不足,浮選作業(yè)跑槽、冒礦現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,指標(biāo)波動(dòng)較大,甚出現(xiàn)精尾不分的質(zhì)量事故。針對(duì)上述問題,選廠對(duì)工藝流程進(jìn)行了以下優(yōu)化改造。
1、1次掃選精礦自返
原設(shè)計(jì)浮選車間的1次掃選精礦均返回浮選前濃密機(jī),存在的問題:①1次掃選精礦中含有大量藥劑,當(dāng)這部分礦漿再次進(jìn)入攪拌槽時(shí),極易造成藥劑的不平衡,而浮選對(duì)藥劑用量精準(zhǔn)度要求極高,藥量稍許的變化都可能引起指標(biāo)的波動(dòng);②1次掃選精礦返回量波動(dòng)大,既不利于給礦濃度的穩(wěn)定,還有造成濃密機(jī)“壓耙”的危險(xiǎn)。
1次掃選精礦自返粗選給礦槽有效的解決了上述問題,且因在粒度組成、品位方面和混合磁選精礦較為接近,自返對(duì)入選礦石性質(zhì)并不會(huì)造成過大的影響,保證了生產(chǎn)指標(biāo)的穩(wěn)定。
2、浮選機(jī)優(yōu)化配置
原浮選車間設(shè)備配置1次掃選有6臺(tái)浮選機(jī),其中前2臺(tái)為吸漿浮選機(jī),后4臺(tái)為直流浮選機(jī),由于礦漿自流距離長,1次掃選精礦的返回量較小,且因礦漿流速慢導(dǎo)致1次掃選的泡沫刮出量大,造成浮選尾礦品位偏高。為解決此問題,將第3和第4臺(tái)直流浮選機(jī)均改為了吸漿浮選機(jī),改造后由于吸漿能力增強(qiáng),液面高度和泡沫層厚度調(diào)整容易,1次掃選精礦返回量控制也更加自如,為提高金屬回收率、增加精礦產(chǎn)量創(chuàng)造了良好的條件。后又把2次掃選的2臺(tái)直流浮選機(jī)改為吸漿浮選機(jī)。
3、增設(shè)泡沫泵
浮選尾礦輸送一般利用廠房高差采用自流的模式,但是受設(shè)計(jì)缺陷影響,原浮選車間尾礦輸送存在高差不足的問題,尾礦自流不暢,導(dǎo)致2次掃選作業(yè)跑槽嚴(yán)重,浮選泡沫在礦漿槽中不斷循環(huán),影響選別指標(biāo),同時(shí),也給現(xiàn)場(chǎng)管理帶來了極大的難題。
為解決尾礦輸送問題,減輕跑槽對(duì)浮選作業(yè)帶來的危害,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際可利用空間,在浮選機(jī)下層平臺(tái)增設(shè)2臺(tái)100RM-400型泡沫泵,用于老車間2次掃選尾礦輸送,在原自流管路上開孔,將礦漿引入泡沫泵自帶礦漿槽,用泵送尾礦濃縮池分礦箱,取得了良好的效果,有效解決了原設(shè)計(jì)不足對(duì)生產(chǎn)工藝造成的影響。
該選廠通過對(duì)浮選1次掃選精礦自返、設(shè)備配置、尾礦泡沫輸送方式等進(jìn)行改造,降低了崗位作業(yè)難度,同時(shí)穩(wěn)定了浮選生產(chǎn)指標(biāo)。改造后,不但提高了金屬回收率,還有效保證了主流程綜合精礦品位的穩(wěn)定。更多浮選工藝改造信息咨詢,可致電:。