“漏風”,是水泥生產中的空氣流通現象,在熟料、水泥生產線中能源消耗的比重很大。以某2000t/d熟料生產線、年產50萬噸閉路粉磨水泥生產線為例。
熟料生產線的裝機容量是9959.65kW,其中風機裝機容量為5414.25kW,占54.4%。實際檢測功率為8625.97kW,其中風機實測功率為4813.6kW,占55.8%;水泥系統(tǒng)裝機容量為6457.5kW,其中風機裝機容量為1139kW,占17.6%。實際檢測總功率為6164kW,其中風機功率為970.1kW,占15.7%。
一方面,用風管道絕大部分都采用外保溫,出現漏風現象不易發(fā)現;另一方面,管道漏風的發(fā)展較為緩慢,不易引起人們的注意。但治理好漏風問題,節(jié)能潛力巨大。
如表1所示,,通過對含氧量分析,從分解爐出口到C1出口,含氧量提高2.4%。根據氧含量可以計算出漏入12%的冷空氣。出預熱器總風量為m3(標)/h,其中18762.6m3(標)/h是漏入的冷風,不但造成熱能損失,也使高溫風機、尾排風機的電耗增加。根據出預熱器溫度343℃和窯尾煙囪溫度127℃,壓力7030Pa、3800Pa計算,電能增加量分別為82.67kW和44.69kW。
從表2、3中可以看出,從生料磨入口到循環(huán)風機出口,漏風量達到m3(標)/h,折合到循環(huán)風機、窯尾排風機處的工況風量分別為:m3/h、m3/h,漏風消耗電量359kW和218kW。
根據熱工標定結果,通過改進中卸生料磨卸料部分的密封方式、增設生料磨入磨鎖風裝置、更換及修補整個系統(tǒng)管道、更換預熱器翻板閥、加強窯頭窯尾密封裝置的維護管理等措施,漏風現象得到了治理。高溫風機實際功率降低63.7kW,尾排風機功率降低196.3kW,循環(huán)風機功率降低287.6kW,生料磨臺時產量提高7t,熟料電耗降低6.1kWh。因此,解決系統(tǒng)漏風問題是降低能耗的關鍵。