水泥磨是水泥生產(chǎn)線上的重要設(shè)備,一直以來都是高能耗的設(shè)備,隨著現(xiàn)代節(jié)能降耗產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,為了實現(xiàn)水泥行業(yè)的節(jié)能降耗要從高能耗的設(shè)備出發(fā),進(jìn)行系統(tǒng)全面的節(jié)能降耗改造。
1、粉磨電耗偏高。
2、熟料入磨溫度高,輸送方式不合理。
3、出磨水泥溫度偏高,磨機頻繁跳停。
4、無預(yù)粉磨系統(tǒng),庫下送來的配合料未經(jīng)預(yù)處理直接入磨,人磨物料粒度大,平均粒度25mm,產(chǎn)量低、能耗高;采用磨頭倉配料生產(chǎn),質(zhì)量指標(biāo)控制調(diào)整滯后,不利于質(zhì)量控制。
5、未使用助磨劑,磨內(nèi)包球、飽磨等現(xiàn)象頻繁。
6、磨尾采用“旋風(fēng)+布袋”的二級除塵系統(tǒng),其阻力大、漏風(fēng)點多,被迫配用大功率離心風(fēng)機,客觀上增加了水泥粉磨電耗。
7、成品水泥采用單倉泵氣力輸送入庫,采用壓縮空氣作為氣源,裝機容量大,設(shè)備維修維護費用高,庫上粉塵無序排放難以治理。
1、改造水泥磨原材料輸送系統(tǒng)。去除倉頂閘板,由原來同時向四個熟料倉輸送改為單獨輸送,消除了原料人磨和配料不均的問題。改造前后的輸送方式見下圖。
2、延長人磨熟料貯存時間,合理控制熟料庫庫位,降低熟料溫度。
3、定期更換磨尾稀油站潤滑油,去除油內(nèi)雜質(zhì),以加強軸瓦的潤滑。
4、采用高細(xì)篩分磨技術(shù),將磨機原有三個倉倉長基本相等改為:一、二倉縮短為3m,三倉增加到6m,并在兩倉問使用雙層篩分隔倉板,控制各倉的入料細(xì)度,降低磨內(nèi)物料流速。
5、原有襯板需全部拆除,改為:一倉采用新型階梯襯板,二、三倉采用雙曲面襯板,同時倉內(nèi)設(shè)置活化環(huán),實現(xiàn)對研磨體的分級。
6、調(diào)整磨內(nèi)研磨體級配,降低平均球徑,二、三倉改用微段,提高磨機研磨能力。改造前后的選粉效率及循環(huán)負(fù)荷率見下表。
7、更換磨尾排風(fēng)機,增大處理風(fēng)量。
改造前后水泥磨系統(tǒng)的產(chǎn)量、電耗等技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見下表。
通過上述措施的實施,現(xiàn)在水泥磨臺時產(chǎn)量均保持在65t/h,水泥工序綜合電耗34kWh/t,混合材摻加量提高2%,袋式收塵器出口氣體含塵濃度 30mg/Nm3,符合國家標(biāo)準(zhǔn)。水泥磨出磨水泥溫度大幅下降,由改進(jìn)前140℃下降到115℃。水泥磨生產(chǎn)環(huán)境有了大幅改善。在實施中配套安裝了新型的脈沖氣箱袋除塵器,取消了水泥氣力輸送設(shè)備,徹底解決了水泥庫上的粉塵無序排放污染問題。按改造后年產(chǎn)水泥50萬噸計算,2年內(nèi)可收回改造投資,經(jīng)濟效益顯著。
通過以上措施對水泥磨的技術(shù)改造,實現(xiàn)了高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、低消耗,達(dá)到生產(chǎn)限度,降低生產(chǎn)成本的目標(biāo),取得了較好的經(jīng)濟效果,為國內(nèi)中小型粉磨企業(yè)的技術(shù)改造提供了參考的經(jīng)驗。
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